脫硝成本的降低情況
我公司2013年5月建成投運(yùn)SNCR脫硝系統(tǒng),2015年3月安裝投運(yùn)分級(jí)燃燒設(shè)備。SNCR系統(tǒng)使用氨水作還原劑,因氨水采購(gòu)價(jià)格較高,致使運(yùn)行成本較高,噸熟料制造成本增加1~4元/t,2014年全年噸熟料脫硝成本加權(quán)平均為3.12元/t,2015年1~7月份達(dá)4.10元/t,較上年提高了0.98元/t。氨水采購(gòu)價(jià)格在逐年下降,但噸熟料脫硝成本卻在上升。為此,公司于2015年7月專門召開了降低脫硝成本研討會(huì),全面分析脫硝成本偏高的原因,并制定了相應(yīng)措施。通過多方面查找原因,調(diào)整操作,最終使脫硝成本逐月下降,噸熟料成本保持在2.0~2.5元/t左右。
2脫硝成本高的原因分析
2.1系統(tǒng)O2含量偏高
環(huán)保部門對(duì)工廠的考核指標(biāo)是NOx折算值≤400mg/Nm3,其折算公式為:折算值=實(shí)測(cè)值×21/(21-系統(tǒng)O2含量)÷1.91,由公式可看出,系統(tǒng)O2含量越高,NOx折算值就越高,為保證排放達(dá)標(biāo)勢(shì)必增加氨水用量。2015年7月中旬窯檢修后生產(chǎn),當(dāng)窯產(chǎn)量達(dá)到正常時(shí)(≥5000t/d),在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)檢測(cè)的O2含量平均值達(dá)到11%,較停窯前提高2%~3%,當(dāng)NOx實(shí)測(cè)濃度大于365mg/Nm3時(shí)折算值就超標(biāo),導(dǎo)致氨水用量達(dá)到1.5m3/h才能滿足排放要求(正常用量在0.6~1.0m3/h之間),噸熟料氨水成本一度達(dá)到4.0元/t以上。
2.2分級(jí)燃燒設(shè)備使用不當(dāng)
我公司燃料分級(jí)燃燒設(shè)施是在窯尾送煤主管道上分一支路到窯尾煙室縮口,其原理是在低氧環(huán)境下使煤粉不完全燃燒產(chǎn)生CO,從而形成還原氣氛,將NOx還原成N2和CO2,其脫硝效率高低是通過調(diào)整分支管內(nèi)用煤量大小實(shí)現(xiàn)的。但受煙室縮口尺寸、窯尾漏風(fēng)等因素影響,分級(jí)燃燒的脫硝效率是有限的,不能通過盲目增加分支管用煤量來(lái)提高脫硝效率。用煤量大會(huì)造成窯內(nèi)通風(fēng)不良,窯工況紊亂,窯被迫減產(chǎn),減產(chǎn)后系統(tǒng)O2含量相比減產(chǎn)前高,從而提高了NOx折算值。
2.3在線監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)不到位
在線監(jiān)測(cè)設(shè)備的可靠性對(duì)檢測(cè)結(jié)果影響較大,設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量差,檢測(cè)數(shù)據(jù)就沒有代表性,最終會(huì)影響NOx折算值。通過檢查發(fā)現(xiàn),此套在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)存在設(shè)備陳舊、取樣管安裝位置不合理、取樣管內(nèi)伴熱帶損壞、監(jiān)測(cè)室內(nèi)空調(diào)損壞等問題,造成檢測(cè)數(shù)據(jù)波動(dòng)幅度較大,有時(shí)出現(xiàn)死機(jī)情況,影響檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。
2.4氨水質(zhì)量和庫(kù)存管理不嚴(yán)
氨水質(zhì)量直接關(guān)系到脫硝效率,此前氨水進(jìn)廠取樣時(shí)都是在槽罐車頂部取,因氨水密度低于水的密度,造成檢測(cè)濃度偏高,但氨水實(shí)際用量并未減少;因氨水存儲(chǔ)罐沒有安裝液位計(jì),盤點(diǎn)時(shí)無(wú)法測(cè)算罐內(nèi)氨水剩余庫(kù)存,每月統(tǒng)計(jì)脫硝成本都是按照氨水進(jìn)廠量來(lái)計(jì)算,未扣除剩余庫(kù)存,導(dǎo)致成本偏高。
3解決措施
3.1查找漏風(fēng)點(diǎn)
通過分析,在操作參數(shù)沒有大幅度改變的情況下,系統(tǒng)漏風(fēng)量應(yīng)與檢修前變化不大,但系統(tǒng)O2含量卻較檢修前高,說明在線檢測(cè)設(shè)備可能存在問題。通過對(duì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)取樣管漏氣情況逐一排查,發(fā)現(xiàn)取樣管連接閥體處的確存在微漏氣現(xiàn)象,這是導(dǎo)致O2含量檢測(cè)結(jié)果始終偏高的主要原因。經(jīng)密封處理后,在窯磨聯(lián)合運(yùn)行時(shí),監(jiān)測(cè)系統(tǒng)O2含量保持在8%~10%,立磨停機(jī)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)O2含量降低至6%~7%,這樣可節(jié)約氨水用量0.2~0.5m3/h,折合噸熟料可節(jié)約0.65~1.65元/t。
3.2植入NOx折算公式
目前脫硝系統(tǒng)DCS顯示的是NOx實(shí)測(cè)濃度,中控窯操根據(jù)此濃度控制氨水用量,但并不確切了解折算值大小,這樣不利于控制脫硝成本。通過在DCS中植入環(huán)保部門的NOx折算公式,將實(shí)測(cè)濃度直接換算成折算濃度,并設(shè)置高限紅色報(bào)警、低限藍(lán)色報(bào)警,操作員可根據(jù)折算值大小及時(shí)調(diào)整氨水用量,在確保NOx排放達(dá)標(biāo)的情況下做到少噴氨水,從操作上節(jié)約成本。
3.3加強(qiáng)操作管理與培訓(xùn)
定期對(duì)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié),強(qiáng)化中控窯操成本意識(shí)。比如在生料磨停機(jī)期間,系統(tǒng)O2含量下降明顯,這時(shí)操作員應(yīng)及時(shí)降低氨水用量;根據(jù)窯產(chǎn)量控制合理的系統(tǒng)用風(fēng)及用煤量,當(dāng)減產(chǎn)時(shí)應(yīng)減小系統(tǒng)用風(fēng)量和用煤量,這樣可降低NOx產(chǎn)生量。
3.4定期維護(hù)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備
當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問題或檢測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)排查原因并處理。生產(chǎn)部門定期對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù),確保設(shè)備運(yùn)行正常。如定期更換采樣過濾器,更換老化的取樣管道,定期用標(biāo)準(zhǔn)氣體校驗(yàn),定期檢查監(jiān)測(cè)室內(nèi)環(huán)境溫度等,確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。
3.5加強(qiáng)氨水質(zhì)量和庫(kù)存管理
將進(jìn)廠氨水質(zhì)量按照原煤質(zhì)量管控方法來(lái)抓,公司各相關(guān)部門齊抓共管。如在氨水存儲(chǔ)罐上安裝液位計(jì),可清晰觀察到罐內(nèi)氨水剩余庫(kù)存狀況;規(guī)定氨水進(jìn)廠時(shí)間,確保進(jìn)廠時(shí)處于受控狀態(tài);改進(jìn)氨水取樣和檢驗(yàn)方法,確保氨水濃度達(dá)到合同要求;每月對(duì)氨水實(shí)際用量進(jìn)行盤點(diǎn),計(jì)算噸熟料氨水成本,成本偏高時(shí)應(yīng)及時(shí)分析原因,制定解決措施。
3.6合理使用燃料分級(jí)燃燒設(shè)施
因分級(jí)燃燒設(shè)施沒有安裝計(jì)量?jī)x器,通過摸索總結(jié),使用支路上的閘閥開啟圈數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)脫硝效率,并做大量試驗(yàn),在不使用氨水的情況下逐漸加大閘閥開啟圈數(shù),每加大1圈要保持觀察窯工況1h,當(dāng)閘閥圈數(shù)加到窯工況開始惡化時(shí)減少1圈,最終確定閘閥開啟圈數(shù)為8圈,再投運(yùn)SNCR系統(tǒng),兩者結(jié)合可使脫硝效率達(dá)到65%以上。
3.7定期維護(hù)脫硝設(shè)備
脫硝設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行也會(huì)出現(xiàn)故障和磨損,所以要定期檢查維護(hù),確保運(yùn)行可靠。如定期檢查霧化噴頭、定期清洗泵前過濾器、定期切換備用泵,檢查管道漏水漏氣情況等。
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